二维码
钻机之家

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 热点资讯 » 正文

标签:国家优秀工程师

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-27 03:32:06    来源:本站    作者:admin    浏览次数:53    评论:0

今天,湖南日报发布了“他们如此优秀--”国家工程师奖“湖南省获奖者焦点”,表彰湖南省“国家优秀工程师”和“国家优秀工程师团队”。其中,“泵”动力振动“臂”讲述了三一集团董事、首席执行官、总工程师李晓刚的创新故事。

▼报导原文 ▼

将混凝土从深圳赛格广场泵至300多米高度的“驰名战争”,将406米的“中国泵王”加冕为香港国际金融中心泵,并将620米的“世界泵王”授予上海中心大厦泵--不断更新世界高度,诠释中国制造的实力和自信。

二十多年来,作为三一集团技术创新的核心人物,李晓刚带领团队抓住混凝土高压泵、长臂设计和工程机械核心液压部件三大“瓶颈”关键技术,从关键部件解决整机的技术瓶颈。使高效环保的混凝土施工方法在中国迅速普及,为中国混凝土高压泵技术和工业,从无到有,从下到将来,为世界发达国家做出了巨大贡献。

“我们需要国家和工业。”

20世纪90年代初,超高层、长距离混凝土管道泵技术被国外垄断,国内建筑仍采用手推车、塔式起重机等传统方式,效率低,环境污染严重。

1995年春,刚刚成立的三一重工面临技术发展瓶颈,董事长梁静根在寻找智慧。曾在机械工业部北京机械工业自动化研究院工作的李晓刚,坚决放弃了北京优良的工作和生活条件,前往偏远的长沙县星沙镇“先锋”,加入了一个不到20人的民营企业研发团队。

“匆匆忙忙的辛苦,人才的傻瓜”“做不到就什么都没有”--易小刚无视亲友的反对,“国家和行业都有需求,我有义务!”

从那时起,无论是现场还是试运行现场,都可以很容易地看到小刚的身影。为了第一次看到测试结果,他日夜都在现场。他那厚的工作服又湿又干又湿。即使他生病了,他也会在办公室里打点滴,讨论技术解决方案。作为一名液压专家,他将液压技术与计算机控制相结合,解决了行业泵高度低的问题。

在混凝土牵引泵的高低压力切换过程中,通常需要更换不同的管道。“如果我们制造一个不需要管子就能旋转90度的阀门,我们能解决这个问题吗?“李晓刚大胆的设计,遭到了车间主管的强烈反对:”国外都用管道了,客户没有说不,我们为什么要换呢?“”

在国外做的事情是最好的吗?难道我们不能做我们在国外不能做的事吗?”易小刚连珠炮的问题。后来设计了一套液压集流阀,其工作原理与原来的产品完全不同,公司的第一台就诞生了。

李晓刚认为,创新是一种文化、一种思想、一种勇气。“一切源于创新”、“打破恐惧,大胆创新”、“失败是过去,创造就是能力”等创新理念,凝聚在研发团队的精神代码中,感染和激励下一代研发新人,成为三一企业文化自信的灵魂。

“卡了,就从”

在被37米、42米、46米行业认为“增1米比天还难”的长臂泵车领域,易小刚研究领先,一步一步地高,“挥臂”获得冠军。2007年12月,采用15项核心技术的66米长臂泵被列入吉尼斯世界纪录,随后又刷新了72米和86米泵的世界纪录。

出乎意料的是,长臂泵车的发展遇到了国外企业在臂架上使用了高强度钢板,原材料“卡颈”的问题浮出水面,三一不得不停产。

再次成为人民苦难的对象,李晓刚再次引发了技术挑战。他不是来自金属材料,他把自己关在办公室里,日夜研究信息和设计方案。夏天,在40度以上的高温热处理车间,他坚持在炉边,盯着每一个参数,不断调试,经过一个多月昼夜的艰苦测试,李晓刚带领团队做了特别高的抗拉强度硬钢板。

“头了,就从。”你必须把核心组件和核心技术掌握在自己的手中。李小刚说:“我们花了3年多的时间,获得了4万多套数据,做了近1万套,非常有价值,我们的目标是把我们的材料推向极致,打造出世界上最强大的手臂。”

原材料问题的解决为企业带来了巨大的利益。进口1吨高强度钢材需要28000元,生产1吨需要7000元,制造一辆泵车需要20吨左右的钢材,按年产6000辆泵车,可节省24亿元。

通过自主研发和共同创新,三一集团的专用底盘、发动机、控制器、气缸等关键零部件均拥有自主知识产权和生产能力。“现在很难赶上我们了。“他说。

“如果中国的智力创造要比其他国家更好,就必须开辟一条新的道路。

三提集团长沙基地18号工厂被誉为“最智能工厂”,每45分钟就诞生一辆混凝土泵车。该车间诞生的设备承担了世界上90%的500米以上摩天大楼混凝土泵送工作。

2019年,李小刚积极参与智能制造浪潮,承担起三一“灯塔工厂”升级改造的责任。

在重型机械生产现场,大型笨重结构件的自动焊接是一项重大挑战,误差在0.1mm以下,但长期误差在0.4~0.5mm之间波动。“我当时很匆忙,因为这是灯塔工厂最重要的一点。易小刚带着三一集团研究总局工程师开始了研究。

每天早上,当他到达办公室时,他会打开电脑,查看前一天晚上实验的监控录像,找出问题所在,并与工程师合作进行技术修复。这个过程持续了两个月,最终团队解决了这个难题,放弃了传统的仅通过视觉识别来确定位置的方法。

“我脑子里一直有这样一个场景:中国的智力创造要比其他人更好,就必须开辟一条新的道路。李晓刚知道,只有不断创新是不会被淘汰的,他将继续走创新创造的步伐,谱写中国智能制造的传奇。

 
(文/admin)
打赏
免责声明
• 
部分文章来源于网络,我们均标明出处,如果您不希望我们展现您的文章,请与我们联系,我们会尽快处理。
0相关评论
 

(c)2023-2023 www.114me.cn All Rights Reserved

渝ICP备2024019187号-1